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蜂巢(GBF)空心樓板施工中的質量問題與解決辦法


  ****區(qū)****擴建教學樓工程,本工程地上建筑面積6675㎡,地下建筑面積470㎡,建筑層數為四層,建筑高度為16.17m。本工程為框架結構。該工程樓板設計為蜂巢(GBF)空心樓蓋,樓板總厚度320㎜,底板、上層板厚60㎜,蜂巢芯為500×500×250,肋寬70㎜,肋高320㎜.混凝土標號C30.見下圖:


一、    設計原理:

蜂巢空心樓蓋既在現澆混凝土樓板中預埋500×500×250形的蜂巢芯,形成網格形的工型肋傳力的雙向肋空心樓板,達到在樓板剛度(特別是抗彎剛度)基本相同的情況下,大幅抽空混凝土,減輕樓蓋自重,減少鋼筋用量的目的。蜂巢空心樓蓋的設計,類似于密肋梁樓蓋設計,密肋梁即為間隔蜂巢芯的現澆混凝土工形肋。

二、    蜂巢空心樓蓋的施工質量問題及控制:

(1)竹芯盒現澆空心板施工難點:

現澆蜂巢空心樓蓋施工是本工程的重點、難點和亮點,現澆蜂巢空心樓蓋施工是整個工程能否成功的關鍵。我們經過認真分析,需要解決以下問題:

 1、如何控制肋的寬度和順直,是保證結構安全的關鍵;

2、如何控制竹芯盒上下面兩個砼厚度和密實度,是保證砼施工的關鍵。

3、如何控制竹芯盒既不上浮,又不下沉,竹芯盒穩(wěn)定,表面平整、相對位置正確,允許偏差符合要求。

4、如何控制竹芯盒上下面四個砼保護層厚度在15㎜,使鋼筋包裹在砼中,不產生露筋。

5、保證混凝土有一定的流動性,盡可能減小坍落度,減少收縮裂縫。

6、各種措施要有可操作性。

(2)質量問題一:竹芯盒損壞,造成混凝土流入竹芯盒內。

1.解決辦法:加強現場檢驗和修補工作:

竹芯盒出廠合格證及檢驗報告必須齊全,現場由監(jiān)理單位、建設單位、供貨商和施工單位共同進行外觀檢驗,尺寸及偏差要符合要求,力學性能(物理力學性能檢測報告,檢查芯模的尺寸、重量、吸水率、抗壓線荷載、飽水抗壓線荷載的測試,抗振動沖擊的測定)檢驗必須符合要求。

裝卸和運輸造成的損壞,施工中造成竹芯局部破損,可用封口膠帶作修補。以澆筑混凝土時水泥漿不會進入竹芯內為準。

(3)質量問題二:水電管線直徑大于底板混凝土厚度預埋時,造成竹芯盒不能正確安裝或過高。

1. 解決辦法:根據圖紙要求,先將板下部網片綁扎完畢,進行隱蔽驗收,芯模下的預埋水電管線及盒應按線預埋,為保證板的設計厚度,

預埋管交叉點應盡量減少,必要時預埋管線部位芯??筛膿Q成500×500×120竹芯盒,讓出管線位置,滿足使用功能要求。

2、對豎向水電管穿越竹芯盒的部位,由廠家按現場提供的尺寸加工成500×200、500×250、500×150的小規(guī)格竹芯盒,讓管線從竹芯盒拼縫中穿過。

3、在柱角部有集中上下水、暖氣等套管,因此,柱角取消竹芯盒,竹芯盒空心板改為現澆實心板。

(4)質量問題三:底板露筋

由于竹芯底部混凝層較薄,因此安裝底部鋼筋時,必須認真安放并固定好墊塊,在鋪放竹芯前應先進行一次檢查調整,以確保底部混凝土層的厚度。

(5)質量問題四:竹芯筒的間距不均勻,肋梁的寬度不一致。

為了保證竹芯的間距和順直,從而保證肋梁的寬度,可用竹芯的連接件12號鐵絲四角與肋間鋼筋綁扎連接牢固。

(6)質量問題五:底板混凝土蜂窩、狗洞、露筋:

泵送混凝土的水平管:轉向接頭、布料口支座或運送混凝土物料小車的通道,應在竹芯上架空安裝鋪設、禁止將施工機具直接壓放在竹芯上,施工人員不得直接踩踏板筋或竹芯。 澆筑混凝土時,應安排適量的木工與鋼筋工,隨澆筑作業(yè)及時修補、調整竹芯與鋼筋?;炷恋臐仓搜刂裥究v軸單間進行;不宜沿垂直縱軸作多點圍合式澆筑?;炷恋乃涠纫巳?2~28cm,塌落度小于20cm時,由于施工速度較慢,造成竹芯筒下空洞。且布料與震搗應同步進行,震搗器端應直達到模板頂部,以保證竹芯底被充填飽滿,無積存氣囊、.氣泡。為防止竹芯在澆筑混凝土時因兩側壓力不平衡;造成平面位置竄動,可在竹芯之間用定位短鋼筋控制定位。澆筑混凝土空心樓蓋時,宜采用小型插入式震搗器,棒頭直徑25-35mm,與平板式震動器協同震搗,振搗時間不宜過長,防止振搗時間過長,造成混凝土不停地流入竹芯筒下過多,造成竹芯筒上浮。先用振動棒在肋間震搗,使肋梁支竹芯下部混凝土密實,混凝土澆至設計標高,再用平板振動。不得將震動器直接觸壓竹芯進行震搗。 


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